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【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
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二氧化碳?xì)饣?,電加熱氣化器在使用問題中的常見問題及解決方法(陳)
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故障一:氣化器氣相出口管結(jié)露,氣相管外附有水珠或結(jié)霜。氣化器水溫顯示正常。
原因分析:當(dāng)氣相管外有水珠或霜時(shí),說明液化氣在氣化器內(nèi)沒有*氣化,氣相中夾液,致使液態(tài)液化石油氣在氣相管中氣化吸收環(huán)境熱量導(dǎo)致氣相管外結(jié)露?,F(xiàn)象發(fā)生的原因是供氣量超過了設(shè)備的氣化能力、工藝參數(shù)設(shè)定不合理及*作不當(dāng)?shù)取?/font>
解決辦法:①、減少氣化器外供量;
②、提高氣化器水溫。在夏季,水溫控制在75±5℃,冬季控制在80±5℃,溫度控制范圍以出氣 溫度保持在30℃以上為宜
故障二:氣化器氣相供出量小,生產(chǎn)能力明顯降低,檢查水溫符合工藝要求,氣化器出口控制閥也全部打開,排污時(shí)排污量小或阻塞。
原因分析:氣化器生產(chǎn)能力降低,檢查水溫、入口閥、入口過濾器均正常,液相入口壓力正常,說明氣化器內(nèi)部有堵塞使流量減小,生產(chǎn)量降低。因液化石油氣中含有大量的烯烴,烯烴的化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定,在40℃以上時(shí)容易發(fā)生聚合反應(yīng)形成棕黑色粘稠狀的聚合物附著在蛇管內(nèi)壁、排污管和集氣管底部,當(dāng)*不清洗蛇管、排污不及時(shí)或不暢時(shí),聚合物將附著在蛇管內(nèi)壁、堵塞集氣管的入口,造成通徑減小,導(dǎo)致生產(chǎn)能力降低。
解決方法:①斷開氣化器液相入口,從入口處注入CC14等有機(jī)溶劑,在加熱狀態(tài)下浸泡24-50小時(shí),用氮?dú)鈱⒂袡C(jī)溶劑及雜物從排污管中出。
②2002年,2#氣化器經(jīng)過四年的運(yùn)行,氣化器排污管入口堵塞,用有機(jī)溶劑浸洗多日也無法疏通,將集氣管頂部及排污管斷開,用機(jī)械的方式將蛇管內(nèi)、集氣管底部和排污管內(nèi)的污物清出。
③定期進(jìn)行排污。氣化器運(yùn)行前,打開排污管進(jìn)行足量排污,將集氣管底部的殘余物排凈。
④定期清洗氣化器蛇管、集氣管及排污管,有條件可以用高溫蒸氣吹掃,也可用CC14等有機(jī)溶劑進(jìn)行浸洗。一般半年清洗一次為宜。
⑤改進(jìn)氣化器的設(shè)計(jì),在集氣管頂部和排污管出集氣管后加裝法蘭,便于加入溶劑和清掃氣化器。
故障三:送電后電加熱器不工作,將浮子開關(guān)提起時(shí)電加熱器工作。
原因分析:氣化器控制系統(tǒng)采用安全連鎖,當(dāng)氣化器水位超過低*,系統(tǒng)自動(dòng)切斷電源,防止液化氣氣化不*使液相進(jìn)入氣相中。
解決方法:給氣化器加水,使液位達(dá)到規(guī)定高度。
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