詳細(xì)介紹
軌道交通用電力電纜生產(chǎn)中易出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施
我國(guó)軌道交通建設(shè)步伐加快,鐵路運(yùn)營(yíng)里程數(shù)的增加,帶動(dòng)了軌道交通電纜需求量的擴(kuò)容,電線電纜的需求也隨之攀升。由于軌道交通建設(shè)的特殊性,對(duì)電線電纜產(chǎn)品的ān全性、環(huán)保性等技術(shù)水平提出了更高的要求,電線電纜除擁有了優(yōu)良的電氣性能和絕緣性能外、還必須擁有良好的阻燃性能、阻水性能和防鼠蟻性能,所以該產(chǎn)品與傳統(tǒng)的電力電纜相比在材料選型和工藝路線上都有了新的更新。下面就此產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中易出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施做一介紹。
軌道交通用電力電纜在制造過(guò)程中出現(xiàn)的主要問(wèn)題有絕緣偏心,綜合護(hù)層不平整及電火花擊穿率高;無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴材料表面不光滑、有氣孔等。經(jīng)反復(fù)分析和試驗(yàn)后認(rèn)為造成這些問(wèn)題的原因主要有以下幾個(gè)方面:
一、三層共擠時(shí)絕緣偏心。
由于絕緣厚度比較厚,絕緣與導(dǎo)體接觸面較小,所以在交聯(lián)管內(nèi)高溫高壓條件下,塑料呈粘流態(tài),會(huì)存在一定程度下垂,這樣就易出現(xiàn)偏心度不合格的現(xiàn)象。
二、綜合護(hù)層不平整及電火花擊穿率高。
引起該問(wèn)題的主要原因有:
⑴縱包鋁塑帶在成型時(shí)受力不均勻,導(dǎo)致縱包外觀起皺;
?、其X塑復(fù)合帶縱包時(shí),搭接口未粘合導(dǎo)致翹起;
?、卿X塑帶翻邊;
?、葻o(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴材料發(fā)泡、穿孔等;
三、無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴材料表面不光滑及有氣孔。
引起該問(wèn)題的主要原因有:
?、旁牧媳4娌划?dāng),導(dǎo)致受潮;
?、朴捎谠摬牧霞庸囟绕?,擠出溫度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致材料發(fā)泡;
?、怯捎诟咦枞夹?,原材料中添加了較多的填充劑,導(dǎo)致擠出時(shí)易出現(xiàn)外觀不光滑、裂紋等。
計(jì)算機(jī)電纜DJYPV 1X2X1.0 四、解決措施。
針對(duì)上述試制過(guò)程中出現(xiàn)的主要問(wèn)題,廣東南纜電纜技術(shù)部的技術(shù)人員,一道工序一道工序組織攻關(guān),并跟蹤落實(shí)。經(jīng)分析研究采用下列解決措施,達(dá)到了預(yù)期效果,較好地滿足了客戶要求。
?、裴槍?duì)三層共擠時(shí)絕緣偏心問(wèn)題解決措施是:
交聯(lián)聚乙烯塑料在交聯(lián)管內(nèi)呈粘流態(tài),我們采用美國(guó)陶氏化學(xué)低垂度35KV級(jí)交聯(lián)絕緣料,以增加塑料本身的粘度,從而降低材料高溫熔融狀態(tài)下的下垂,另外在三層共擠設(shè)備上配在線測(cè)偏儀,確保實(shí)時(shí)監(jiān)控,zuì后,在絕緣線芯冷卻之后及時(shí)切片觀察圓整度,這樣,產(chǎn)品絕緣性能和偏心度都得到有效控制,*長(zhǎng)沙地鐵要求偏心度在5%以內(nèi)。
⑵針對(duì)綜合護(hù)層不平整及電火花擊穿率高問(wèn)題解決措施是:
該現(xiàn)象主要由于電纜纜芯外徑較大,鋁帶縱包成型時(shí)因變形受力不均勻造成鋁帶縱包后不平整,首先是鋁塑復(fù)合帶縱包模具,從大到小前后共有兩組,生產(chǎn)前必須嚴(yán)格檢查模具尺寸,防止模具偏大導(dǎo)致的鋁塑帶成型困難;若生產(chǎn)時(shí)鋁塑帶從變形到成型,不在同一水平線上,就會(huì)出現(xiàn)起皺、不平等,這時(shí)就要及時(shí)的調(diào)整前后模具的位置,以確保鋁塑帶平整;鋁塑帶翻邊往往是鋁塑帶的放線架和成型模具未對(duì)齊,需要把放線架?chē)?yán)格的固定在地板上;針對(duì)鋁塑帶搭口不粘合,及時(shí)的調(diào)整熱風(fēng)qiāng的位置和溫度,能夠較好的解決該問(wèn)題;
⑶針對(duì)無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴材料表面不光滑、發(fā)泡、氣孔、穿孔等問(wèn)題解決措施是:
一是嚴(yán)防膠料中有雜質(zhì)混入;進(jìn)廠檢查材料包裝是否破損,發(fā)現(xiàn)破損了要及時(shí)清潔處理;二是做好塑料防潮,若天氣潮濕,塑料在擠包前應(yīng)進(jìn)行至少4小時(shí)的烘干處理;三是改進(jìn)擠出模具,在生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn),低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴材料用普通模具擠出表面不光滑,經(jīng)分析認(rèn)為是模套的工作面較長(zhǎng),塑料拉伸導(dǎo)致內(nèi)應(yīng)力較大,所以,我們?cè)O(shè)計(jì)了減小模套工作面的模具,并采用水槽從高溫到低溫分段冷卻方法以消除內(nèi)應(yīng)力;四是采用低壓縮比螺桿,降低螺桿的剪切熱;五、控制拉伸比,保持在2.0以下,降低護(hù)套擠包脫膠風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)試制,外觀問(wèn)題得到有效解決;zuì后,經(jīng)過(guò)采取上述措施,有效的解決了表面不光、發(fā)泡、氣孔、擊穿等問(wèn)題。
處理礦用高壓橡套電纜接頭用什么技術(shù)
鐵礦采礦場(chǎng)主體采掘設(shè)備的高壓電力輸送全部采用UCF-6kV型礦用高壓橡套電纜。由于常規(guī)插接和綁接包扎方法的密封、絕緣性能和機(jī)械強(qiáng)度等達(dá)不到相關(guān)的技術(shù)要求,一到陰雨天電纜接頭頻繁接地、短路和放炮等現(xiàn)象頻繁發(fā)生,成為*困擾該礦采礦場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)的難題。他們通過(guò)對(duì)其它礦山礦用高壓橡套電纜接頭處理方法的反復(fù)考察,結(jié)合本礦采場(chǎng)的實(shí)際情況,zuì終決定采用冷補(bǔ)硫化技術(shù)對(duì)礦用高壓橡套電纜接頭進(jìn)行處理。
⑴礦用高壓橡套電纜接頭冷補(bǔ)硫化處理①礦用高壓橡套電纜接頭的填料。
選用采用JA-8礦用電纜PU冷補(bǔ)膠。它具有常溫下固化快、與電纜護(hù)套粘合牢固,抗拉抗撕裂、耐磨和電絕緣性能好等特點(diǎn),是電纜接頭現(xiàn)場(chǎng)處理的良好灌封原料。
②礦用高壓橡套電纜接頭的剝削。
在礦用高壓橡套電纜接頭處的兩邊各有50mm被切削成圓錐形,兩邊電纜圓錐形與圓柱形交界處的距離為350mm。接頭處的芯線剝掉外皮長(zhǎng)度約30mm,采用紫銅壓接管連接,確保壓接的質(zhì)量。利用塑料包布包裹膠帶,以便提高芯線之間的絕緣程度。修補(bǔ)之前必須先要斷開(kāi)電源,然后消除礦用高壓橡套電纜破損處以及周?chē)砻嫔系牡V粉和油污。橡套電纜接頭兩邊的錐形面部位利用木銼打毛,露出新鮮表面,并且保持清潔。
③礦用高壓橡套電纜接頭的模具。
選用模具是保證接頭硫化處理的關(guān)鍵之一。利用高壓聚乙烯薄片卷制而成的模具屬于一次性消耗品,僅xiàn于在廠房及平整地帶使用,而且脫模時(shí)間長(zhǎng)。自制模具的材料為Q235普通碳素結(jié)構(gòu)鋼又稱(chēng)作A3板。這種模具強(qiáng)度高,可以*使用。在自制模具長(zhǎng)度方向的中間位置鉆3個(gè)M20螺孔,其中1個(gè)用來(lái)安裝入料漏斗,其余2個(gè)作為排氣孔,以保證模具與填料之間的氣體順利排出。模具對(duì)半開(kāi),其內(nèi)表面作鍍鋅處理,以便提高電纜接頭表面的光潔度。
計(jì)算機(jī)電纜DJYPV 1X2X1.0 ④礦用高壓橡套電纜接頭膠料填充。
將修補(bǔ)段的電纜盡量拉直,并且置于水平位置上,把模具安裝在電纜的接頭部位,3個(gè)螺孔向上,利用M10螺栓緊固,啟開(kāi)膠料的甲、乙組分包裝罐,將乙組分全部倒入甲組分中,用干燥的攪拌棒快速攪拌1min左右,將混合均勻的膠料慢慢倒入漏斗中。當(dāng)漏斗兩側(cè)的溢流孔流出膠液時(shí),表示模具空腔可能已經(jīng)填滿膠料,這時(shí)可以停止?jié)沧⒛z料。每個(gè)電纜接頭大約需要用1.5kg膠料。夏季0.5h、冬季1h后即可以投入使用。
⑵礦用高壓橡套電纜接頭冷補(bǔ)硫化效果迄今為止,該公司鐵礦已經(jīng)對(duì)采礦場(chǎng)7臺(tái)主體設(shè)備的高壓橡套電纜接頭全部進(jìn)行冷補(bǔ)硫化處理。該礦多年的實(shí)踐證明,此種處理技術(shù)很好地解決礦用高壓橡套電纜接頭故障問(wèn)題。
①耐水性試驗(yàn)。
他們將硫化好的高壓橡套電纜接頭部位放入水中使用,從未發(fā)生一起電纜接頭接地、短路等現(xiàn)象。在雨季因電纜接頭造成的停電事故也幾乎為零。根據(jù)該礦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),采礦場(chǎng)礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補(bǔ)硫化工藝之前,1~7月的故障次數(shù)分別為8、11、12、14、17、20、22次;采礦場(chǎng)礦用高壓橡套電纜接頭采用冷補(bǔ)硫化工藝以后,1~7月的故障次數(shù)分別為0、1、0、1、2、2、2次。從該礦采礦場(chǎng)礦用高壓橡套電纜故障統(tǒng)計(jì)曲線圖表也可以看出,采用冷補(bǔ)硫化工藝之前的曲線波動(dòng)幅度較大,礦用高壓橡套電纜的故障率隨著雨季到來(lái)急劇增加;采用冷補(bǔ)硫化工藝之后的電纜接頭防水性能良好,無(wú)論冬季、雨季都能夠保證正常輸送電。
②成本分析。
該礦采礦場(chǎng)礦用高壓橡套電纜采用冷補(bǔ)硫化工藝之前月故障平均次數(shù)l5次,接頭直接消耗費(fèi)用為l500元/月,全年平均電纜消耗費(fèi)用為8300元/月,因接頭造成的產(chǎn)量損失為l3608元/月,總消耗為23408元/月。采用冷補(bǔ)硫化工藝以后,每個(gè)接頭膠料消耗為76.5元,高壓自粘膠布費(fèi)用為l7.5元/月,接頭直接費(fèi)用為6700元/月,產(chǎn)量損失為328元/月,總費(fèi)用消耗為7ll3元/月。全年節(jié)約礦用高壓橡套電纜23408-7ll3=l6295元/月。
⑶體會(huì)
經(jīng)過(guò)冷補(bǔ)硫化的礦用高壓橡套電纜接頭具有良好的防水性、電絕緣性且ān全可靠,特別適合于雨季生產(chǎn)作業(yè);整個(gè)硫化過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)操作,簡(jiǎn)單方便,由普通工人即可完成,接頭處理時(shí)間短,恢復(fù)生產(chǎn)快;經(jīng)濟(jì)效益可觀,每年可以降低綜合成本195540元;具有良好的抗拉和抗壓機(jī)械強(qiáng)度。